为全面提升专业人才培养质量、强化教师实践教学能力,机电系积极响应学院关于职业教育教师企业实践的相关要求,于2026年寒假期间,组织23名机电系教师赴泰安市汉德电气有限责任公司开展寒假顶岗锻炼。此次活动以“攻坚技术难题、赋能专业教学、深化产教融合”为目标,分任务、分环节推进教师实践能力与专业建设深度融合,助力“双师型”教师队伍建设提质增效。
2026年1月23日至3月2日,机电系教师巩振全、周静、胡晓亮等23人组成实践团队,深入企业燃油泵流量试验台设备测试、维护、调试、性能优化、仪表维修等核心岗位,深度参与企业核心设备研发全流程。为精准攻克企业技术痛点,实践团队与企业技术研发人员成立“燃油泵流量试验台技术优化联合攻关小组”,实现“技术难题突破”与“教学资源积淀”双成效,为智能制造专业群建设注入工业实践新动能,推动校企协同育人向技术研发层面深度延伸。

团队由巩振全牵头,从企业技术需求攻坚与专业教学反哺两大维度展开实践,一方面在一线岗位开展全工况实测、硬件优化、软件调试等工作,精准解决燃油泵流量试验台研发应用中的多项技术难题;另一方面通过全程参与企业研发流程,梳理工业设备设计、调试的标准与流程,为修订智能制造专业群人才培养方案、设计实训项目积累真实工业案例。此次顶岗锻炼,让校企双方在技术研发、人才培养等方面形成深度共识,为后续校企联合开发课程、共建实训基地奠定坚实基础。
实践团队紧扣企业实际需求,聚焦燃油泵流量试验台精度提升、系统稳定性优化及操作流程标准化三大核心任务,针对设备振动影响测量精度、低温环境加热效率不足、电气与工控软件联动性差三大技术难点,制定五阶段攻坚方案,分工协作高效推进:
1.设备现场实测与问题追溯(巩振全、胡晓亮等):开展全工况实测,采集振动、压力等关键数据,精准定位核心问题点;
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2. 企业技术与生产需求调研(韩磊、李宁等):与企业各岗位人员座谈,梳理实操痛点,为优化设计提供实际依据;
3. 试验台结构与硬件系统优化设计(周静、艾文涛等):优化减震、温控结构,增设防振隔离装置,从硬件层面解决技术问题;
4. 性能参数计算与仿真分析(张宪栋、罗文严等):依据国家及行业标准核算关键参数,通过仿真验证优化方案可行性;
5. 电气控制与工控软件优化调试(张传兴、李艳艳等):优化PLC控制程序,二次开发工控软件,提升系统联动性与操作便捷性。
此次顶岗锻炼形成“三维提升”显著成效:技术攻关有突破:成功解决企业核心技术难题,试验台各项指标达并优于设计要求,已投入企业实际应用;教学资源有积淀:积累燃油泵流量试验台优化设计、调试等系列工业案例,形成可用于课堂教学的实践素材;师资能力有跃升:23名教师全面掌握工业设备研发、调试实操技能,实现从“教育者”到“产业技术参与者”的转型,双师素质大幅提升。
顶岗实践让教师深度融入企业核心技术研发环节,既能精准把握智能制造产业发展的技术需求,又能将工业一线的研发流程、技术标准、实操经验反哺教学,真正实现“教随产走、产教同行”。下一步,机电系将依托此次实践成果,优化智能制造专业群人才培养方案,将企业技术标准转化为课程教学内容,把攻坚案例开发为实训项目,同时深化与泰安市汉德电气有限责任公司的校企合作,探索技术研发、人才共育的深度融合模式。此次顶岗实践标志着学院在“双师型”教师队伍建设方面取得实质性进展,为职业教育与产业发展同频共振提供了可复制的“山服模式”,也印证了新时代职业教育的育人真谛——让教师既成为讲台上的名师,更成为企业生产研发中的技术能手,以实践能力筑牢专业教学根基。